
随着工业生产的发展,金属、粮油以及皮革加工,特别是石油开采,加工运输业等都产生了大量的含油废水。目前,大水量、低浓度的含油废水,经过初级处理后就可以达到 排放标准。国内外已有较多装置可以很好地处理此类废水,如竖流式沉降罐、辐流式沉降罐、波纹板油水分离器等。但是小水量、高浓度、高乳化度含油废水的处理设备仍处在研究之中若此类废水直接排放,不仅严重污染环境,破坏生态平衡,还导致各种疾病的产生。另外,可回收的油类排入水体,也造成了资源的浪费。为了保护水资源和水产环境,保护生态平衡和人类健康,开展小水量、高浓度、高乳化度含油废水处理研究是十分必要的。
1 实验部分
1.1 实验水质及排放标准
实验所用乳化含油废水为某石化企业车辆车间油槽车洗槽废水,其水质参数如表1所示。
表1:含油废水水质及排放标准
油品质及排放标准 | 油(mg/L) | 悬浮物(mg/L) | pH值 |
含油废水 | 300-1000 | 100-2000 | 8.9-9.9 |
排放标准(厂方) | 5-20 | ≤20 | 6-9 |
排放标准 | 5-15 | ≤20 | 6-9 |
1.2 分析方法
含油废水处理前后油的测定方法出自 环保局编“水和废水监测分析方法”。
1.3 实验原理
1.3.1 旋分沉降法
利用进水流速,使含油废水造成局部涡流,曲折碰撞或用狭窄通道来捕捉细小油滴,使之聚并成较大油滴,增加油珠粒径,进而利用密度差,使废水中的油、水得以分离。
1.3.2 破乳法
在含油废水中加入破乳剂,使废水中均匀分散的乳化小油滴失稳、聚并,油滴达到一定粒径后上浮。
1.3.3 过滤法
过滤法是利用颗粒介质滤床的截流、惯性碰撞、筛分,表面吸附、聚并等机理,去除水中的油。此法主要可以去除含油废水中的分散油和乳化油,同时也可以除去水中大部分悬浮物。
1.3.4 聚结吸附法
聚结吸附法是利用特殊材料既亲油又吸油的特性,来达到油水分离的目的。当含油废水通过聚结吸附滤床时,由于聚结吸附材料与油具有很强的亲和力,不同粒径的油滴就会不断地被吸附到其表面;同时聚结吸附材料又具有很强的吸油能力,当油滴增大到一定程度时,油滴会被吸到材料内部(分子间)。聚结吸附材料就是不断重复以上过程,从而达到除油的目的。
2 实验与结果讨论
2.1 单级条件实验
2.1.1 旋分沉降
由于含油废水中含有部分悬浮物及浮油,因此实验采用旋分沉降法对其进行预处理,并自行设计制造了模试装置。设备材料为有机玻璃,体积为10L,切向进水。为了确定装置的较佳停留时间,考察了油去除率同停留时间的关系。
由考察结果可以看出,旋分沉降装置的水力停留时间为20-40min时,油的去除率随着停留时间的增长而增大,停留时间为30-40min时,去除率达到极大,在此之后,尽管停留时间有所增大,但去除率变化不大。由此可以得出,装置较佳停留时间为30-40min。
2.1.2 活性无烟煤过滤
实验采用不同粒径的活性无烟煤为过滤材料,分装2层,实验装置体积为0.2-0.6L.停留时间为1-5min,过滤面积为0.002m2,过滤速率达15m/h,进水方式为逆向上流式(相对于常规正向下流式)。在相同停留时间,相同填料的条件下,影响过滤效果的因素主要有,装置高径比(H/R)、无烟煤层厚度比(h1/h2)。填料粒径比(r1/r2),实验就上述因素进行了3因素8水平均匀设计,并对各水平进行了实验。
由实验结果可以看出,在停留时间范围为1-6min时.油的去除率在85%左右;在停留时间范围为7-12min时,油的去除率可以达到90%。由此可以得出,单级多层无烟煤滤料过滤较佳停留时间为7-10min。
2.1.3 聚结吸附材料选择及优化
在此实验中,在进水油浓度相同的条件下,聚结吸附材料分别选用了柱状聚丙烯、粉末聚丙烯、腈纶纤维丝、无烟煤和XYSZ-1,其中无烟煤和XYSZ-1是由无烟煤与特种吸油材料XYSZ-1(质量分数为1%-2%)混合制成。设备材料为有机玻璃,体积为1-2L,进水流量为10-30L/h。
由实验结果可以看出,在停留时间为7-10min时,柱状聚丙烯的聚结效果较差,粉末聚丙烯、腈纶纤维丝、无烟煤与XYSZ-1的混合物除油效果基本相同,其油去除率均可以达到85%以上。但是,粉末聚丙烯由于粒度较小,非常容易流失且容易黏结,腈纶纤维丝也易黏结成团,造成了反冲洗困难,材料的寿命缩短等问题。无烟煤与XYSZ-1的复合材料效果较好,且克服了以上常规聚结吸附材料的缺点。
2.2 各级除油效果
单级实验已确定了旋分沉降、活性无烟煤过滤、聚结吸附等单元的结构以及较佳停留时间。为了了解三者串联后的效果,作了串联运行实验,其中过滤单元采用活性无烟煤、聚结单元采用无烟煤与XYSZ-1的聚合物,进水含油浓度为651mg/L。
申联运行实验共58h,从其处理效果来看,可以分为3个不同的时间段,开始运行期(2-6h),稳定运行期(6-42h)、效果下降期(42-58h)。
串联运行实验中,前6h旋分沉降效果不稳定;在6-42h旋分出水,油的去除率稳定在70%以上,过滤部分去除油量的质量分数为14%,聚结部分油去除量的质量分数为5.6%;42h以后,过滤部分去除油量的质量分数为1.1%,聚结部分油去除量的质量分数为5.8%。从去除率变化来看,过滤部分已达到了饱和,需要进行反冲洗;然而聚结吸附部分去除率保持稳定,可见XYSZ-1起到了较好的作用。
2.3 达标稳定运行情况
旋分沉降、活性无烟煤过滤及聚结吸附等多级相结合,虽然各级都能达到较好的结果,且聚结吸附段有较好的稳定性,但是乳化油废水经处理后仍没有达到 排放标准。因此,实验在旋分段加入少量的破乳剂,在进水含油浓度为651mg/L时,加人药剂以后,出水含油量小于15mg/L,达到了 排放标准。出水水质较清,可回收利用。分析认为旋分段加入破乳剂,促进了乳化油上浮,使部分乳化油在旋分段就被去除,因此也减少了过滤及聚结吸附段的负荷。
2.4 悬浮物去除情况
洗槽含油废水,表观较清,废水中悬浮物较少,本装置一般在第1级中就可以去除废水中的大部分悬浮物,旋分沉降出水悬浮物少于20mg/L,这就大大地提高了过滤层的效率,并延长了反冲洗
3 结论
(1)重力旋分装置在停留时间为20-40min时,油的去除率随着停留时间的增长而增大。停留时间为30-40min时,去除率达到极大,在此之后,油去除率变化不大。因此,此装置较佳停留时间为30-40min。
(2)单级多层活性无烟煤滤料过滤较佳停留时间为7-10min,油去除率可达80%以上填料填充方式为双层,2种粒度,进水方式为上流式。
(3)以腈纶纤维丝、粉末聚丙烯、无烟煤与XYSZ-1的复合物为聚结吸附材料,油去除率可以达到85%以上,但腈纶纤维丝由于容易与重质油黏结成团,造成除油效率严重下降;粉末聚丙烯材质轻、易流失、易堵塞。这些材料在实际应用中仍有一定问题。
(4)串联运行实验中,6-42h时,旋分出水油的去除率稳定在73.7%以上,过滤区去除油量的质量分数为13.7%,聚结区去除油量的质量分数为5.6%;42h以后,过滤区去除油量的质量分数为1.1%,而聚结区去除油量的质量分数可达5.8%。由此说明,XYSZ-1对进一步去除废水中的油有较好的作用,且过滤区的反冲洗周期为42h。
(5)乳化含油废水处理工艺结合了旋分沉降、接触聚结,过滤和聚结吸附等方法,达到了较好的处理效果,油的去除率大于90%,悬浮物的去除率达到了90%。此工艺的开发为小水量、高浓度含油废水的处理提供了一条切实可行的途径。