
1 前言
柳钢工业废水集中处理站设计废水处理量1.6×105m³/d,因污泥量大配套的4台板框压滤机满足不了污泥脱水要求,在二期工程建设时新上2台S-LW650×2800NY型卧螺离心脱水机。离心机主要由转鼓、螺旋输送器、液压差速器、液压站、主轴承、底架、液固相收集腔、上盖、电机传动装置、变频器等部件组成。工作时,先启动液压泵,使螺旋转动,然后卧螺通过主机变频器逐步升速,在主带轮的带动下,转鼓达到额定转速。由于液压差速器的作用,使螺旋产生一个超前转鼓的稳定差速器,以实现螺旋卸料功能。设备转速稳定后开启泥浆泵,泥水经流量调节阀、进泥管进入离心机,经螺旋加速斗加速再进转鼓内,在强大离心力作用下,比重大的泥沙被甩在沉降壁面上,并很快沉积到转鼓的内壁上,经螺旋的推动,沉渣不断地被推向转鼓小端,从出渣口排出。分离后的清液经分离叶片进一步澄清由转鼓溢流口排出。在整个分离过程中泥水连续不断地输入,澄清液和泥渣不断地排出,连续地脱水。运行2台离心机就基本能满足处理废水1.6×105m³/d所产生的污泥。
2 运行调整及注意事项
2.1 运行调整
(1)转鼓转速的调整及运行工况设定。转鼓转速的大小既影响泥水分离效果,也涉及到设备的安全运行。因此,在满足分离的条件下,需选用合适的转速。转速主要通过调节主机变频器的频率来实现,频率越高,转速越大。正常情况下,主机频率设定在25~30Hz,一般设定为30Hz,进料量在60m³/h时,其出泥含水率在75%左右,不会对泥渣运输产生大的影响,又能保证一定的污泥处理量。
(2)速差的调整及设定。速差的调整通过调节液压站变频器的频率来实现。差转速的确定一般是根据泥水含固量大小来定,含固量较大时应选择较大的速差。例如清洗反应沉淀池时,其泥水中污泥浓度高,其变频器的频率设定在25Hz左右为宜;当含固量较少时可选择较小的差转速,如正常排泥时,污泥中含水率较高,设定的频率在20Hz为宜。
(3)进料流量工况的设定。进料流量的大小通过调节进料泵变频器的频率来实现。当泥水的含泥量较高时,进料量过大,会造成分离后的泥渣因不能及时排出而引起转鼓堵料,影响分离,极端状况下甚至不能进行泥水分离,造成机械故障。因此,使用中应按泥水的固相含量和分离要求选择适当的进料流量,一般进料泵的频率设定为30Hz时,进料流量能保持在55m³/h左右。在转鼓转速、速差分别为30、20Hz的前提下,出泥含水率在75%左右,不易出现堵渣现象。当进料含泥量较高时(如:在清洗反应沉淀的时候),进料流量应适当调小,建议进料泵的频率设定在25Hz左右较合适。
(4)扭矩的设定。扭矩是反映离心机综合调节的参数,进料流量、速差和物料浓度等参数直接影响运行时的扭矩。在进料量和物料浓度既定的情况下,速差越大扭矩越少,速差越小则扭矩越大。在速差和物料浓度既定的情况下,进料量越大扭矩也相对越大,进料量小扭矩也小。在速差和进料流量既定的情况下,物料中固相浓度越高扭矩越大,固相浓度越低扭矩相对也减少。离心机稳定工作状态的扭矩应在30~80kg,大于80kg时,说明有堵料现象,应减少进泥水的流量,或加大速差。
(5)加药量及加药浓度的设定及调整。通过改变加药泵变频器的频率可调整加药量的大小,改变泡药机变频器的频率可调整加药浓度。加药量及加药浓度应以出泥渣效果好(泥渣含水率符合控制要求)、泥水分离后排出的上清液清澈且无大量泡沫出现为宜。一般情况下,泡药机的频率设定在12Hz左右,配药时的进水量控制在8m³/h,这时药剂的质量百分数约为0.2%(药剂为聚丙烯酰胺)。在这一浓度下,加药泵的频率应设定在20Hz左右为宜,若离心机排出的上清液混浊,则需提高加药量,每次只作小幅度提高,多次调整直至上清液达标。
总之,为了使出泥量、出泥含水率、排放的上清液、运行时的扭矩达到较佳效果,单独调整一个参数是不够的,需调整几个参数,相互配合才能达到较佳效果。有效的工艺调节:原则上一次只调整一个参数,其他参数保持不变,待该参数调整稳定后,先把其固定下来,再调整其他参数。
2.2 注意事项
要使离心机运行时能达到理想的效果,应注意或遵循如下几项要求:
(1)进料流量应根据实际进料浓度来定,原则上进料浓度越高,进料流量的设定相对要小一些,进料浓度和流量要尽量均匀、稳定,特别是刚启动运行时流量应由小逐步加大,禁止突然开大流量,否则对出泥量、出泥含水率、上清液清澈度、扭矩等都会产生影响。
(2)启动离心机建议采用手动,便于观察各运行参数的变化情况;运行正常后宜调到自动调整状态,当出现堵料现象,扭矩突然增大时,便于自动加大速差,减少进料流量,使扭矩回到正常状态。
(3)每次停机前必须将输泥管道、转鼓与螺旋内的泥渣冲洗干净,以免污泥在管道或转鼓内积泥结块,造成管道堵塞或再次运行时动不平衡而产生振动。停机时必须逐步降低主机运行频率,每降一档频率使转鼓稳定后才能降至下一档,直到2Hz时才能将主机停下,否则会产生剧烈振动而损坏设备。
(4)停机后,要确保没有泥水进入离心机,否则主轴承会进水而损坏。
3 结语
离心机虽然能连续运行,处理污泥量较大,相比板框压滤机来说其出泥含水率高,运输泥渣过程中难免存在撒漏现象,需要密封较好的专用车来运输。运行时的噪音较大,长期在该环境下会影响工作人员的听力。出泥口的泥水分离器易被卡死,常关不到位,停机时会有部分清洗水进入储泥斗,影响泥渣的含水率,也会影响泥仓周边的环境。这些问题的存在需要在今后的运行中不断地改进。