
2012年,采油七厂在葡三联建设了处理能力为5000m³/d的SSF悬浮污泥过滤装置,配套建设了一套“污泥浓缩+离心脱水”的污泥减量化简易处理工艺。SSF悬浮污泥装置每天排出含水率约为99%的含油污泥15~30m³,针对高含水的含油污泥,葡三联采用“污泥浓缩+离心机脱水”处理工艺,前期运行效果较好,2015年1月,此处理工艺脱泥量小,出水水质差,含油量高达500mg/L,悬浮物含量高达1000mg/L,形成恶性循环,导致出水达标困难,因此,2015年6月上旬开始试验叠螺机污泥处理工艺。
1 工艺原理对比
(1)离心机工艺原理
离心脱水机是利用离心力分离液体和固体的机械。离心脱水机是采用内筒转动等离心方式,通过高速的选择,将物件所含的水分甩出去的一种设备。
(2)叠螺机工艺原理
叠螺式脱水机整机撬装,外接电源工作,来液依靠悬浮污泥过滤罐的自压进入,经过流量计、混合器、计量斗、搅拌室、旋转压滤分离器,完成泥水分离,滤液回到污水回收池,固化的污泥用袋装后运走。
2 运行效果对比
(1)离心机运行效果
该工艺于2013年5月中旬投产运行,处理能力为5m³/h,设计指标为处理后污泥含油率≤2%,污泥含水率≤80%,离心机前期运行,平均每10分钟脱出一袋污泥,由人工装袋后推车外运。离心机每天运行4h即可以满足生产,极大地降低了运行成本。处理后水质得到改善,前期运行效果较好,处理后的污泥含油量降至1%以下,脱水后污泥含水率<80%。2012年,此处理工艺脱泥量小,平均每30分钟脱出一袋污泥,处理量不能满足生产需求,导致污泥浓缩罐内污泥满罐,罐中污泥高达13m,处理后的含油污泥的悬浮物及含油量等各项指标偏高,含油污泥含水量高。脱出的污水重新进入污水处理系统后对系统影响较大。
(2)叠螺机现场试验效果
根据叠螺污泥处理技术特点,在葡三联进行污泥处理现场试验,处理能力为5m³/h。
试验从6月15日开始,到6月28日结束,共进行14天现场试验,污泥温度用手触摸,温热,估计有30~40℃,进泥含水率98%左右,分离出的水清澈,悬浮物肉眼可见。试验数据如下表所示:
时间 项目 | 6月 15日 | 6月 17日 | 6月 18日 | 6月 20日 | 6月 22日 | 6月 23日 | 6月 24日 | 6月 26日 | 6月 27日 |
含油量(mg/L) | 465 | 452 | 449 | 465 | 445 | 480 | 455 | 460 | 463 |
悬浮物含量(mg/L) | 368 | 375 | 361 | 359 | 377 | 360 | 357 | 371 | 369 |
污泥含水率 (%) | 76.6 | 78.9 | 75.3 | 76.2 | 75.9 | 76.9 | 75.2 | 76.0 | 76.9 |
从试验结果看,叠螺机脱水效果明显,脱出泥的含油量平均为459mg/L,悬浮物含量平均为366mg/L,脱水后污泥含水率平均为76.4%,每天运行8小时,平均1小时脱出一袋污泥,污泥处理效果较好。
3 结语
(1)“叠螺机脱水”处理工艺与“污泥浓缩+离心机脱水”处理工艺相比较,可使含油污泥中的油、泥、水三相得到有效的分离,处理后的污泥含油量降至2%左右,脱水后污泥含水率在76%左右,实现了污泥减量化处理的目标。
(2)配套悬浮污泥过滤工艺建设的“叠螺机脱水”处理工艺,结合悬浮污泥过滤装置产生的含油污泥的特殊性,应该进一步试验降低加药量,达到降低运行成本的目的。