
1 概况
抚顺石化公司石油三厂,现有生产装置30套,原油加工能力120万t/a。主要产品有石脑油、汽油、柴油、喷气燃料油、润滑油等40多种。另外,可生产110余种催化剂产品。生产过程中,每天污水排放量达1.3万t。在污水处理过程中产生的池底泥、油泥、浮渣约1600m³/a(含水率99.8%),这些油泥若得不到及时处理大量积聚,将严重影响污水处理的水质和环境。
该厂于1991年兴建了一座晒泥池,又于1993年兴建了一套污泥脱水装置,其工艺是高位浓缩——机械离心脱水,此装置一直未开起来。该厂于1994年购进了解放军第4819厂生产的LWD430型卧式螺旋卸料沉降离心机,1995年4月经调试后,1995年6月转入稳定运行。
2 离心机的技术性能
卧式螺旋卸料沉降离心机由转鼓、螺旋、差速器等组成。转鼓作高速旋转,旋转通过差速器传动,与转鼓作同向高速旋转,螺旋转速稍快于转鼓。操作时,物料由进料管加到螺旋内筒的加料室,被加速后经加料口进入转鼓。物料随转鼓高速旋转,并向转鼓大端流动,在强大的离心力场作用下,料浆中的固相与液相因密度不同而分层,固体粒子密度较大,在随液体流动的过程中沉降至转鼓壁,形成沉渣,被螺旋推向转鼓小端,经转鼓圆锥段脱水后至排渣口排出。较轻的液相集中于环状料层的内侧,成为澄清的分离液,由转鼓大端的排水口排出,完成固液分离。
螺旋沉降离心机是利用固液相的密度差来实现分离的,与过滤式离心机的分离机理不同。适宜的被分离物料状况通常为:固、液相密度差0.05kg/dm³,固相粒度范围2μm~1.0mm,其分离因数(F=rw²/g)小于6000,一般为2000~4000。
3 污泥脱水装置工艺流程
污水处理场产生的污泥主要是油泥、浮渣及剩余活性污泥,简称“三泥”。其含油量、泥砂及有机污染物含量较高。这些污泥从污水处理构筑物依靠重力定期排至污泥池,然后经污泥泵送至高位浓缩罐沉降脱水后,进入过滤器滤去大颗粒泥砂,再经投加絮凝剂后定量送入沉降离心机。
4 LWD-430型离心机试运效果
污泥离心脱水装置经试运证明,基本上达到了该机的设计要求,设备运行状况及脱水情况均取得了良好效果。
5 影响离心机分离效果的因素
5.1 工艺参数
5.1.1 进料量的影响
根据物料性质,适当控制进料量,可获得较好的分离效果。进料量越大,物料在转鼓内分离的时间越短,固体回收率越低,分离效果越差。反之,物料在转鼓内停留的时间长一些,液相中的固相颗粒分离出来进入沉渣的就多些,沉渣受离心力挤压时间长就会更密实些,有利于改善分离效果。同时,进料量还受螺旋排渣量的限制,进料量过大时,进料含固率太高,排渣太干,甚至被分离出的泥渣将无法及时排出,而引起转鼓堵塞,造成卸料困难,控制器将自动报警。
5.1.2 物料固体特性的影响
固体颗粒越大,则越易分离。但颗粒过大是不适宜的,因为转鼓与螺旋之间的间隙约为0.5mm,颗粒过大会造成机械磨损,影响设备使用寿命。固体粒度过小,则很难分离,固相与液相的密度差越大则分离效果越好。
离心机在分离过程中主要技术参数是物料的沉降速度,沉降速度越大,分离效果越好,生产能力也越大,物料经高位浓缩罐将含水率通常控制在98%左右,当物料含水率<96.5%时,可加水稀释。
5.1.3 投加絮凝剂的影响
投加絮凝剂(2‰阳离子聚丙烯酰胺)可以加强固相物结构,当固相污泥具有疏水性质,投加絮凝剂则可使泥渣含水率降低。反之,若为亲水性物质,则泥渣含水率高。离心脱水采用高分子有机药剂可提高分离效果。
试运过程中发现,当加药量不变,物料处理量增大,沉渣含水率增大,分离液水质变差,固相回收率低;当处理量减小,分离液的水质较好,固相回收率较高。当物料处理量不变时,减少加药量,沉渣含水率增加。若增加投药量,情况则相反。标定时投药浓度按2‰配制,投药量为300~400L/h。
5.2 运行参数
5.2.1 转鼓转数
转速越高,物料在转鼓内的离心力越大,分离因数(F=rw²/g)越大,分离效果越好,但随着转速的提高,振动频率也大幅度增高,同时噪音也明显增大,转速一般控制在1800~2000r/min为宜。
5.2.2 螺旋输送器与转鼓的转速差
污泥的输送是依靠转鼓与输送器之间的转速差进行的(△n=n1-nG=nG·转速差)。转速差越高,渣出来的越快,排出量越大,即处理量越大,渣越干(含水率低),螺旋力矩则越大。
5.2.3 液层深度
液层深度可通过转鼓末端的溢流挡板来进行调整。液层深度增加,停留时间延长。岸区(锥体区)相对缩短,固体回收率提高,但泥渣含水率增加,在实际应用时,应根据对固相泥渣含水率和分离液中含固率的要求,合理调整溢流挡板。
6 结论
(1)卧式螺旋沉降离心机具有自动化程度高,整机结构紧凑、安装方便、占地面积小、能耗低等优点。
(2)该机进料、分离、卸料等工序在设计转速下连续自动运行,操作简单省力。
(3)生产能力大,且不受气候温度的影响。
(4)密封性能好,进料、分离、卸料均为密闭进行,保证了操作现场的整洁,减轻了环境的二次污染。
(5)噪音小,操作现场81dB,由于工人在现场操作时间短,故81dB影响不大。不用耗资建消声措施。
(6)在“三泥”处理中,对适应的物料范围广,但对含油较多的污泥,絮凝剂的种类及投加量应选择适当可达到较好的效果。
LWD-430型卧螺离心机通过试车,标定后,可将含水率98.5%的“三泥”脱水至75%~78%,沉渣量为0.4~0.6t/h,而且分离液对污水处理装置冲击也不大,所以LWD-430型卧螺离心机适合于炼厂“三泥”脱水,并且能连续操作、分离能力大,是一种很有前景的分离设备。